對(duì)伺服電機(jī)進(jìn)行機(jī)械安裝時(shí),,上饒伺服驅(qū)動(dòng)維修,應(yīng)-注意什么,?
由于每臺(tái)伺服電機(jī)后端部都安裝有旋轉(zhuǎn)編碼器,,它是一個(gè)十分易碎的精密光學(xué)器件,過大的沖擊力肯定會(huì)使其損壞,。
如何根據(jù)客戶的要求為客戶選配伺服電機(jī)和減速機(jī),,所選的方案應(yīng)為。
答:根據(jù)功率選取減速機(jī),,選出合適的減速機(jī)尺寸,,在根據(jù)減速機(jī)選擇合適的伺服電機(jī),一定要注意速度的選取,。
故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套siemens 850系統(tǒng),、6ra26**系列直流伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的進(jìn)口臥式加工中心,在開機(jī)后,,手動(dòng)移動(dòng)x軸,,機(jī)床x軸工作臺(tái)不運(yùn)動(dòng),cnc出現(xiàn)x跟隨誤差超差報(bào)警,。
分析與處理過程:由于機(jī)床其他坐標(biāo)軸工作正常,,x軸驅(qū)動(dòng)器無報(bào)警,全部狀態(tài)指示燈指示-,,伺服驅(qū)動(dòng)維修價(jià)格,,為了確定故障部位,考慮到6ra26**系列直流伺服驅(qū)動(dòng)器的速度/電-節(jié)板a2相同,,維修時(shí)將x軸驅(qū)動(dòng)器的a2板與y軸驅(qū)動(dòng)器的a2板進(jìn)行了對(duì)調(diào)試驗(yàn),。經(jīng)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),x軸可以正常工作,但y軸出現(xiàn)跟隨超差報(bào)警,。根據(jù)這一現(xiàn)象,,可以得出x軸驅(qū)動(dòng)器的速度/電-節(jié)器板-的結(jié)論。根據(jù)siemens 6ra26**系列直流伺服驅(qū)動(dòng)器原理圖,,測量檢查發(fā)現(xiàn),,當(dāng)少量移動(dòng)x軸時(shí)驅(qū)動(dòng)器的速度給定輸入端57與69端子間有模擬量輸入,測量驅(qū)動(dòng)器檢測端b1,,速度模擬量電壓正確,,伺服驅(qū)動(dòng)維修公司,但速度比例調(diào)節(jié)器n4(lm301)的6腳輸出始終為0v,。對(duì)照原理圖逐一檢查速度調(diào)節(jié)器lm301的反饋電阻r25,、r27、r21,,偏移調(diào)節(jié)電阻r10,、r12、r13,、r15,、r14、r12,,以及l(fā)m301的輸入保護(hù)二極管v1,、v2,給定濾波環(huán)節(jié)r1,、c1,、r20、v14,,速度反饋濾波環(huán)節(jié)的r27、r28,、r8,、r3、c5,、r4等-元器件,,確認(rèn)全部元器件均-。因此,,確認(rèn)故障原因是由于lm301集成運(yùn)放-引起的,;更換lm301后,機(jī)床恢復(fù)正常工作,,故障排除,。
數(shù)字式交流伺服系統(tǒng)mhma 2kw,試機(jī)時(shí)一上電,電機(jī)就振動(dòng)并有很大的噪聲,,然后驅(qū)動(dòng)器出現(xiàn)16號(hào)報(bào)警,,該怎么解決? 這種現(xiàn)象一般是由于驅(qū)動(dòng)器的增益設(shè)置過高,產(chǎn)生了自激震蕩,。請(qǐng)調(diào)整參數(shù)no.一0,、no.一1、no.一2,,適當(dāng)降低系統(tǒng)增益,。(請(qǐng)參考《使用說明書》中關(guān)于增益調(diào)整的內(nèi)容)伺服驅(qū)動(dòng)維修 杭州富騰自動(dòng)化控制技術(shù)有限公司
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