盤(pán)管式汽化器的泄露原因分析汽化器在實(shí)際使用過(guò)程中,,先前壽命在半年左右盤(pán)管就發(fā)生泄漏,改造時(shí)加強(qiáng)對(duì)汽化器的監(jiān)造,,嚴(yán)格執(zhí)行弧焊打底工藝,,并對(duì)焊縫進(jìn)行探傷,壽命延長(zhǎng)到了,兩年但盤(pán)管終還是漏了.盤(pán)管式汽化器的泄露原因分析1:氯是干燥后的,,且含水量在10ppm左右,,應(yīng)該是不腐蝕的,水側(cè)用的軟化水,,應(yīng)該可以排除孔蝕和應(yīng)力腐蝕的機(jī)率,,那么到底是什么原因呢?首先由于殼程水中是直接通入蒸汽進(jìn)行加熱,則---產(chǎn)生汽泡,,而經(jīng)盤(pán)管中氯冷卻后汽泡會(huì)破碎,,汽泡若在盤(pán)管外表面破碎,泡周邊的水將急速進(jìn)入,,這樣便對(duì)盤(pán)管外壁形成---的沖擊,,造成類似汽蝕的腐蝕。2:根據(jù)金屬電化學(xué)腐蝕的基本理論,,該工位會(huì)發(fā)生氧去極化反應(yīng),,即由于自然對(duì)流及濃差擴(kuò)散,使溶解氧遷移到殼體內(nèi)表面產(chǎn)生陰極o2+2h2o+4e-4oh-),,而盤(pán)管則相對(duì)成為陽(yáng)極,,發(fā)生腐蝕.3:溶解氧濃度的影響溶解氧的濃度增大時(shí),氧的極化作用增大,,因而金屬的腐蝕速度將增大,,但當(dāng)氧的濃度大到一定程度時(shí),因腐蝕電流數(shù)大而使金屬腐蝕變鈍,,故金屬的腐蝕速度將---降低,。4:溶液速度的影響在氧濃度一定的條件下,溶液速度越大,,氧較容易達(dá)到陰極區(qū)發(fā)生還原反應(yīng),,故金屬的腐蝕速度增加,攪拌作用的影響與溶液速度的影響類似,。攪拌增但溫度升高相反的效應(yīng)是溶解度降低,,這將使速度減小.不過(guò)在封閉系統(tǒng)中,溫度升高使氣相中氧分壓增大,,增大了氧在溶液中的溶解度,,這就抵消了溫度升高氧溶解度降低的效應(yīng),因此腐蝕速度將一直隨溫度的盤(pán)管式汽化器的改進(jìn)措施1:不采用蒸汽直接通人加熱方式,,而是將其他工段的廢棄蒸汽冷凝水通入,,這樣可以減少汽泡的數(shù)量,同時(shí)做到能量的再利用.
影響汽化器氣化率的因素是什么,?液化氣氣化是城市燃?xì)夤⿷?yīng)企業(yè)的一個(gè)重要的工藝流程,,---發(fā)生器,,氣化率的高低直接影響汽化器企業(yè)的購(gòu)供差及企業(yè)利益。研究液化氣化率影響因素,,制定和采取控制液化氣化率和熱值的措施成為液汽化器企業(yè)的重要研究課題,。汽化器1、lng的組分和含量影響氣化率,,含量高的液化氣化率高;2,、0℃標(biāo)況氣化率和20℃工況氣化率相差較大,一般液化氣化后氣態(tài)溫度為0~5℃,,測(cè)量體積比燃?xì)夤r下氣化率低0.073%;3,、液氮?dú)饣实停瑑H為的44.91%,。由于標(biāo)況溫度和工況溫度下汽化器的氣化率每噸相差1404.5-1308.67=95.83,,因此在氣化后的計(jì)量表需要安裝帶有溫度補(bǔ)償?shù)捏w積修正儀,以減少氣化率損失,。
鋼瓶充裝自動(dòng)化控制系統(tǒng)技術(shù)要求4.1經(jīng)檢驗(yàn)合格允許充裝的鋼瓶,,應(yīng)由電子掃描檢錄,與檔案中的歷史記錄核實(shí)無(wú)誤后,,方可進(jìn)入充裝程序,。4.2來(lái)自泵的,經(jīng)過(guò)切斷閥進(jìn)入鋼瓶,。電子稱實(shí)時(shí)監(jiān)控鋼瓶,,一旦達(dá)到目標(biāo),智能充裝控制系統(tǒng)應(yīng)自動(dòng)關(guān)閉入口切斷閥,,并用聲光信號(hào)提醒操作人員,。4.3當(dāng)發(fā)生超裝或充裝超時(shí)情況時(shí),控制系統(tǒng)應(yīng)自動(dòng)報(bào)警,。4.4應(yīng)按規(guī)定設(shè)置泄漏檢探測(cè)器并報(bào)警,。4.5整個(gè)充裝過(guò)程中,,鋼瓶應(yīng)處于鋼瓶檔案管理系統(tǒng)的實(shí)時(shí)監(jiān)控之中,。
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